4月23日,聲測管廠家2#棒線白班14螺采用四切分工藝軋制首破600支大關,再次刷新產(chǎn)量記錄,自檢修復產(chǎn)后1#棒線、2#棒線各規(guī)格班產(chǎn)、日產(chǎn)記錄均得到刷新。
工藝優(yōu)化,為生產(chǎn)植入新動力。聲測管廠家深入開展“提質增效、追趕超越”活動,在產(chǎn)量提升項目攻關上成效顯著,鋼材產(chǎn)量得到大幅提升。但在Φ14聲測管四切分工藝試軋成功后,K1頻繁沖出口的問題未能解決,一直是影響產(chǎn)量提升的瓶頸問題。為突破瓶頸,聲測管廠家成立了由廠長親自掛帥指揮的攻關小組,多次召開專題會議,內部分析找原因,外出對標尋差距,調整各道次壓下量,優(yōu)化軋制工藝,經(jīng)過半個月的攻關,該問題得以解決,14聲測管四切分生產(chǎn)工藝趨于成熟,產(chǎn)量、成本效益逐步顯現(xiàn)。
精細操作,堵住#后的“蟻穴”。切分軋制相較于單線軋制對細節(jié)要求更加嚴格,操作人員從軋槽參數(shù)、導衛(wèi)尺寸、關鍵架次軋機彈跳量、錯輥大小等細節(jié)工作抓起,通過生產(chǎn)中的“遠觀”和檢崗時的“近看”讓影響生產(chǎn)的故障無處遁藏,提高了生產(chǎn)穩(wěn)定運行的可靠性。
嚴格要求,抓住影響指標的“毫末”。聲測管廠家產(chǎn)量質量同時抓,車間要求各班組高度重視軋制張力關系,縮小頭尾尺寸差異,要求做到即使是切分軋制,1#飛剪、2#飛剪切頭尾長度也得得到控制;要求冷床工每半小時向班組報一次線差情況,冷剪工及時通報冷剪切頭切尾情況,確保正常生產(chǎn)中線差控制在20㎝以內,#大限度保證四線鋼材尺寸接近,降低冷剪切損,提高成材率。